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電視機模具殼表麵(miàn)色差案例
1986年寧海模塑廠為大連電視機廠製造(zào)模具和加工電視機前、後蓋塑殼。由筆者設計了一副17in電(diàn)視
機前蓋模(mó)具,模具製造好後進行試模(製品的材料是ABS,用色母料(liào)注塑成型),製品的右(yòu)上角處,有寬度為
2mm左右的暗紅色的色差,製品是不(bú)噴漆的,不能應用。當時已應用黑色的色(sè)母料,不是用染料粉加工(gōng)塑
件的。我們設計製造了十(shí)多副電視機前、後蓋模具,從來沒有碰到過這(zhè)樣的情況,左思右想、百思不解
,是什麽原因產生色差呢?改動潛伏(fú)式澆口,如果一次(cì)解(jiě)決不成功,則這副模具幾乎要重做(zuò)。當時,用CAD/
CAE/CAM來設計製造注塑模具(jù),剛開始隻(zhī)是有些單位在(zài)應用,還沒(méi)普及。由於那時經驗不足,麵對這個(gè)
問題束手無策。最後得知南京機床附件二廠有進(jìn)口的模流分析MOLDFLOW軟件。我帶(dài)去塑殼實樣、
塑件產品圖(tú)和模具圖樣,花了5000元,委托附件廠進行分析,先(xiān)按照產品(pǐn)圖進行幾何造型,再按模具的2D
圖輸入了澆口位置,通過模流分析,找到了原因,是設計不合理。由於注射壓力較低,兩股溫(wēn)度(dù)較(jiào)低(且冷卻
水(shuǐ)很充足)的熔料匯合,使製品的成型(xíng)熔料匯合(hé)處產生了色差。根據這個情況,決定不接有色差(chà)附近的冷
卻水(動模芯(xīn)有四個螺(luó)旋形冷卻水(shuǐ)芯)試模,結果製品沒有色差,於是決定堵了這個冷(lěng)卻水孔。就(jiù)這樣,利用
CAE技術,輕而易(yì)舉地就把色差問題解決了,使我深刻領會到(dào)了模流分
析(xī)的重要作用。
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